杭鋼燒結機煙氣脫硫工程順利投產(chǎn)
發(fā)布日期:2009-04-30
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??? 經(jīng)過(guò)公司杭鋼項目部全體成員近一年時(shí)間的努力,杭鋼1臺180m2燒結機煙氣脫硫工程于2009年3月11日18:18分順利產(chǎn)出第一批約6.8噸硫酸銨晶體,這標志著(zhù)杭鋼燒結煙氣脫硫工程取得階段性的勝利,標志著(zhù)又一采用公司自主研發(fā)的燒結煙氣氨法脫硫技術(shù)的項目順利投產(chǎn)。
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??? 杭鋼1x180m2燒結機每小時(shí)煙氣量約70萬(wàn)標準立方米,二氧化硫含量在500~1300mg/Nm3之間,年排入大氣中的二氧化硫約7338噸。杭州是著(zhù)名的旅游城市,環(huán)境保護和節能減排一直是杭州鋼鐵股份有限公司工作的重中之重。在確定該項目脫硫方案之前,針對杭州鋼鐵股份有限公司處于杭州市近?? 郊的半山風(fēng)景區的地理位置特點(diǎn),杭州鋼鐵股份有限公司相關(guān)領(lǐng)導經(jīng)過(guò)將氨法與石灰石膏法(濕法)、半干法、干法、氧化鎂法、柃蒙酸法等脫硫技術(shù)的反復論證比選,考慮到有的脫硫方法技術(shù)不成熟、沒(méi)有成功的燒結煙氣脫硫投產(chǎn)運行業(yè)績(jì),有的脫硫副產(chǎn)物無(wú)法綜合利用、將產(chǎn)生新的固體廢棄物需要想辦法處理的問(wèn)題,有的脫硫效率不能適應燒結煙氣大流量、低含硫且煙氣量和含硫多變的特點(diǎn),脫硫效率不高等缺陷,并經(jīng)過(guò)接近十余次帶著(zhù)疑問(wèn)到公司建設并成功投運的柳鋼2x83m2燒結脫硫項目現場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察、論證,最終確定選擇氨法脫硫技術(shù),并于2008年5月與公司簽訂了工程總承包合同。
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??? 針對杭州鋼廠(chǎng)地理位置的特點(diǎn),公司經(jīng)過(guò)認真考慮,將原計劃采用半脫硫的方案改變?yōu)槿珶煔饷摿?,同時(shí)在柳鋼2x83m2燒結脫硫項目成功運行經(jīng)驗的基礎上進(jìn)行了大量的改進(jìn)工作,主要包括:其一,將外購脫硫劑——液氨進(jìn)廠(chǎng)后即稀釋成18%左右的氨水儲存,降低了液氨現場(chǎng)儲存的危險性;其二,將濃縮降溫塔獨立于脫硫塔之外布置,極大的改善了脫硫塔的運行環(huán)境;其三,脫硫塔采用整體玻璃鋼制造,防腐效果一勞永逸;其四,脫硫塔依然采用塔基濕煙囪專(zhuān)利技術(shù),但排放高度提高到100米,更有利于濕煙氣的擴散和減少增壓風(fēng)機的運行壓頭;此外,由于燒結機周邊地理位置的限制,考慮到杭鋼將硫銨車(chē)間產(chǎn)權劃分為焦化廠(chǎng)進(jìn)行管理的特點(diǎn),公司采用將脫硫系統與硫銨車(chē)間分開(kāi)布置的方式,將硫銨車(chē)間就近布置在與燒結機相距1.4公里之外的焦化廠(chǎng)原有硫銨車(chē)間附近。
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??? 公司的燒結氨法脫硫技術(shù)在高效脫硫的同時(shí),還有一定的除塵、脫硝能力。脫硫副產(chǎn)物為能綜合利用的硫酸銨晶體,沒(méi)有二次污染;脫硫系統過(guò)濾出的灰渣經(jīng)干燥后可回送至燒結機使用,沒(méi)有固體廢物的排放;脫硫系統內的所有廢水均在系統內回收利用,沒(méi)有廢水外排。公司的燒結氨法脫硫技術(shù)是一項高效、低運行成本、真正意義上的燒結脫硫環(huán)保技術(shù)。
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2009年4月30日
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